电极压放困难的案例分析及预防处理

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电极压放困难是指液压系统压力正常的情况下,电极压放不下来。

(1)电极压放困难的原因

①电极筒生锈,与导电元件粘死了。

  河南某电石厂kVA密闭电石炉,安装后两年多没有启动,电极筒生锈严重,启炉时,液压系统压力正常,压放缸夹钳夹紧力也正常,后来打开防护屏,拆下接触元件,发现电极筒与元件全部生锈粘死了。后来把所有的元件元件全部拆洗,并在电极筒筋翅上滴上机油,才使电极压放下来,等电炉开正常后所有老电极筒用完,到新电极筒时电极就很容易压放下来了。

②电极把持系统不绝缘,致使电极筒刺坏漏糊,凝固后把底部环与接触元件和电极筒粘死,压放不下来。

  云南某电石厂kVA密闭电石炉,运行四年多来电炉没有大修过,三相电极绝缘系统严重老化,电炉送电过程中就发现防护屏内打弧,不时有火星冒出,不一会三角区防护屏内产生大量的黄烟,并开始着火。发现情况后,立即停电,打开炉门检查,发现底部环以上漏糊,后来把接线改成星型接法最低档送电十几个小时,糊不漏了,但电极又压放不下来,停炉后打开防护屏检查,发现防护屏内底部环以上,全部是烧硬的电极糊,几组元件烧坏,电极筒铁皮、筋翅烧烂,电极筒、接触元件、底部环和电极糊粘接成一体。后来将电极糊全部掏出,电极绝缘全部检修完才恢复正常。

③电极过烧,致使电极筒、接触元件烧坏,挂在底部环上压不下来。

  云南某电矿kVA电石炉运行两年多,一直大电流(kA)、低电压操作(相电压V),有功功率低(kW),功率因数小(0.5以下),电极工作端长度过长(2.3m以上),三相电极轮流出现过烧、卷铁皮、烧筋翅、烧元件而电极压放不下来等各种事故。后来采用另一种操作模式,将电流控制在75kA以下,二次电压开到95V以上,有功开到kW以上,存在的各种电极事故都得以解决。

④压放缸夹紧力不够,夹钳磨损。压放油缸的夹紧力不够,夹钳磨损后,压放电极时,夹紧缸的夹钳在电极筒筋翅上打滑,电极压放不下来。

⑤导电元件夹紧力过大,超过电极自重和压放缸的摩擦力,造成电极压放不下来。

  四川某电石厂kVA电石炉,在压放电极过程中发现电极每次的实际压放量比设定的20mm都长出58mm,甚至达到30mm。原因是导电元件夹紧力不够,导致电极下滑造成电极软断事故,后来打开防护屏,调整导电元件的夹紧力,结果不按设备检修规程调整,夹紧力调得过大,送电后又导致电极压放不下来,打开防护屏后再重新调整了一次,电极才压放下来。

⑥电极筒制作尺寸有问题,精度不符合工艺要求;对接电极筒时,上下电极筒不同心、垂直,上下电极筒筋翅不焊接,上下电极筒接缝部按工艺要求打磨都会造成电极压放不下来。

⑦压放系统油路堵塞、漏油或设备故障,造成电极压放不下来。

⑧电气设备有问题(如控制阀故障)。

(2)电极压放困难的预防及处理

①严格按工艺要求制作电极筒,对接电极筒时的精度必须符合工艺要求。

②防止电极筒发生卷边;严格按工艺要求控制好电极的长度、压放量和压放时间间隔。

③预防电极过烧:及时处理设备故障,禁止设备带病作业。

④提起电极,打开护屏,割掉电极筒卷边,把过烧电极放到底部环以下。

⑤提起电极,打开护屏,清理电极糊硬块;处理带病设备。



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